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某市政道路深层搅拌桩施工方法及经济效益对比分析

[作者:周学良[来源:互联网]| 打印 | 关闭 ]
  对策1:按不同地质情况确定每根桩的浆液用量。 
  对策2:在每台桩机搅拌器边搭设临时储存工棚,储存位置底部用木板垫高。 
  对策3:将所有工人召集起来,按工龄长短重新分配组合,主要技术人员由年富力强的工人担任。 
  2.3.2对策实施 
  实施1:按每根桩的深度和土质控制每根桩浆液用量。 
  根据已确定的搅拌速度标准和每米水泥用量,按每根桩的地质情况,计算每根桩的水泥用量,并据此控制每根桩的浆液用量。以1-1桩为例,计算如下: 
  桩号:1-1# 合计 
  土层 填土层 粘土层 淤泥层 
  厚度 2 m 4 m 6 m 12 m 
  每米水泥用量 53 Kg/m 56 Kg/m 64 Kg/m 
  水泥总量 106 Kg 224 Kg 384 Kg 714 Kg 
  实施2:水泥现场临时存放点采取有效防护措施 
  在水泥浆搅拌机附近用彩条布搭设临时储存棚,填高地面,用木板架高,防止水浸,临时储存棚只供存当天使用水泥,严禁过量储存,随时用完随时从仓库运输。 
  实施3:操作工人重新搭配,新老结合,以老带新。 
  将所有桩机工人召集起来,重新核实操作工龄。实施时将操作工人的按工龄重新搭配,每台桩机配三年以上操作工龄的工人3人,二年操作工龄的工人1人,一年操作工龄的工人1人。使所有桩机工人新老搭配合理。 
  3、搅拌桩质量检验 
  经过采取以上措施,搅拌桩施工完成后,对本工程搅拌桩进行了抽查,抽查桩数2780根,情况如下: 
  序号 项目 不合格 
  桩数 
  1 桩身强度不合格 90 
  2 桩底未达到设计深度 29 
  3 桩平面位置偏差超规范 19 
  4 桩顶未达到设计标高 14 
  5 断桩 10 
  6 其他 9 
  合计 171 
  由上表可知,实施质量控制措施后,抽查的2780根桩中,不合格的桩数仅为171条,搅拌桩施工合格率为93.8%,说明搅拌桩施工合格率已得到大大提高。 
  4、经济效果 
  本工程搅拌桩设计水泥渗入量为60kg/m(按平均提升速度0.6m/min);实施质量控制措施后,不仅提高了搅拌桩的质量,而且减少了水泥用量。经过工程完工后总水泥用量计算,平均每米实际水泥用量为58.6kg,每米减少水泥量为1.4 kg。本工程共有搅拌桩269166.7米,共节约水泥376833.38 kg,以当时水泥价格330元/吨计算,节约资金:376833.38kg×330元/吨÷1000 kg/吨=124355.02元。

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